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江门明星纸业1号机压榨部干度优化改造效果显著

发布时间:  浏览: 次  作者:刘春英

2019年5月,江门明星纸业1号机进行了出压榨部干度优化改造,项目顺利开机、效果良好。对比改造前后的出压榨部干度和纸幅运转性能客户对此项目方案及项目执行过程都非常满意。明星纸业赵耀强总经理感谢道:“我希望能够采用维美德的先进技术来帮助提高我们纸机的竞争力,我愿意去尝试,虽然尝试的压力非常大,但是结果是满意的,改造达到了预期。后续我们将继续深入合作,实现整机目标车速的计划。”


从左至右:维美德自动化华南区销售经理钱建春;维美德工厂优化改造服务高级经理宋子厚;明星纸业总经理赵耀强;维美德工厂优化业务总监江春元;维美德产品和应用技术经理刘春英,维美德销售经理胡亮

 

改造前后效果对比

改造前

改造后

-    回湿严重

-   真空吸移辊、转移辊速差大,易断纸

-   烘干部能力受限、压榨部干度低,造成无法满足提速目标

 

-   安装蒸汽箱后,干度提升平均1.6%(维美德给与的担保是大于1.2%)

-    前烘进气压力下降约90Kpa

-    吨纸总蒸汽耗量下降约100kg

-    二压传动负载下降8%,三压传动负载下降15%(维美德给与的担保大于5%)

-     真空吸移辊、转移辊速差降低,该位置不再断纸

 

在纸机的运营上,很多纸厂都希望能够提升出压榨部干度,以达到节省能耗,低成本运营提升企业竞争力的目的。特别是对于很多传统结构纸机,或者没有配置靴压的纸机,在湿部末端干度提升上会有很大的局限性,因此往往会带来能耗高、运转性能差、提速限制等问题。

 

维美德为江门明星纸业PM1进行的出压榨部干度优化改造方案包含了两大部分:首先优化压榨部几何结构,布置蒸汽箱,确保运转性能;其次配置最新的聚氨酯沟纹盲孔辊面技术和安装先进的接水盘刮刀,将压区和辊面的水带到机外,提高纸幅干度并降低传动负载。  

 

一系列的连环攻略

维美德提供的方案是根据江门明星纸业PM1量身定制的,融合各种新技术,系统性的从点到面改善出压榨部的干度和纸幅稳定运转的困扰。例如:通过蒸汽箱加热纸幅,激活水分子的运动,提升压区脱水量;聚氨酯辊面新技术,将原来大辊径依靠毛布脱水提升为毛布和压区脱水,加大脱水能力;最新的接水盘刮刀配合合理的压区角度布置,最大限度的收集压区和辊面的水,并将水移出机外。通过这一系列的连环攻略,以最经济的投入,实现干度提升的目标。

 

时间

蒸汽箱压力

过热度

执行器开度

纸幅温度

卷取水分

后烘蒸汽压力

蒸汽箱前

出二压

9:00

/

/

/

43

39

11.5%

350 kPa

10:30

30 kPa

20%

43

43

10.8%

310 kPa

13:30

/

/

/

43

40.8

11.4%

350 kPa

13:50

40 kPa

50%

43

49.2

10.5%

260 kPa

加热后,纸幅温度提升大约10℃,前烘蒸汽压力降低大约90 kPa

蒸汽箱调试过程中,开/关动作对纸幅干度的提升(蒸汽箱安装在二压前)

 

全球专家支持的项目执行

另外,维美德是制浆造纸领域的专业平台,在服务板块中,不仅提供专业化量身定制的方案,也有完善的项目执行团队。对于非维美德设备,为了保证方案实施的可靠和精确性,在项目执行初期,首先,采用3D扫描设备,详细测绘需要改造范围的现场实际状况。同时收集完整信息,本地设计工程师与芬兰总部设计工程师共同作业,高精度的布置设计,确保了圈路修改后可靠的运转性能、杜绝安装时期不可预知的修改;其次,与生产经理以及相关人员详细沟通双方交付范围,并友好推荐相关的工艺运转参数,确保安装计划顺利实施、按时开机调试以及调试成功率


3D扫描建三维图像


安装过程中,维美德光学测量专家现场精细找正

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